9月7日下午,壓縮車間12#壓縮機七段出口壓力突發(fā)波動,從23.5Mpa下降到23.3Mpa。當(dāng)時正值交接班時間,在收到班長、生產(chǎn)調(diào)度及事發(fā)崗位的通知后,壓縮車間領(lǐng)導(dǎo)立即趕赴現(xiàn)場,查找壓力下降原因。經(jīng)檢查分析,是活塞環(huán)壞導(dǎo)致壓力下降。立即與后工段崗位相聯(lián)系,通知其做好停車準(zhǔn)備。
在生產(chǎn)辦、動力處的協(xié)調(diào)下,壓縮車間人員負(fù)責(zé)檢修各項隱患工作,及時對七段活塞環(huán)進行更換。利用停車時間,及時清洗一、二、四、五段活門,對 各段管道上腐蝕的法蘭更換,聯(lián)系化機公司補焊二段水冷器焊縫開焊處。
在檢修過程中,車間領(lǐng)導(dǎo)狠抓安全、質(zhì)量過程管控,參檢人員科學(xué)使用游標(biāo)卡尺測量氣閥升程間隙,嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”和三級驗收制度,在按時完成檢修任務(wù)的基礎(chǔ)上,保證了檢修工作的安全和質(zhì)量。
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